REPORT

To the 11th Indoor Flying Robot Contest_ team Uppsala 3rdAugust 06, 2015

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We used press fitting as a new attaching method of the propellers. The cause of instability and falling of 1st prototype was insufficient output of motors and large vibration of propellers. We will start to assemble our 2nd prototype since the goal of 1st prototype had been accomplished.

Department of Mechanical Engineering.
Shuhei Yamada

プロペラを軸に圧入するものに変えた結果、比較的安定して飛行するようになりました。1号機が飛ばなかった原因は、やはりモータのパワー不足とプロペラの振動だったようでした。これにより1号機での目標は達成されたため、今後は2号機への部品の載せ替えを進めていきます。

工学系研究科機械工学専攻
山田修平

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